2023年廠長助理年終工作總結 廠長助理的工作(3篇)

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2023年廠長助理年終工作總結 廠長助理的工作(3篇)
時間:2023-03-07 22:15:07     小編:zdfb

總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它能夠使頭腦更加清醒,目標更加明確,讓我們一起來學習寫總結吧。什么樣的總結才是有效的呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文,希望大家能夠喜歡!

廠長助理年終工作總結 廠長助理的工作篇一

2020年內部車工終檢反饋36起,2020年車工終檢反饋39起。

2.2三路分選換代。鍛造切料工序在鍛造是重中之重。必須嚴格有準確的溫度所控制,在加熱溫度中 ,有過熱和欠熱存在,這樣,必須有三路分選來控制。以前,三路分選為常閉控制溫度,常年使用動作失控,檢測的溫度也有差異。今年,先后對2.3.7.6線進行常開式三路分選安裝?,F(xiàn)正在使用。4.5線實物和氣路安裝到位,僅剩電器恢復,僅剩8線后續(xù)安裝。開式三路分選的實施,對切料質量更好有效的控制。

2.3擴孔機防錯裝置使用。此裝置是vcc投訴后,是一種改進和驗證措施。它能夠有效的保證外徑數(shù)據(jù)。自安裝到試用,已經一個多月。從使用效果記錄看,此裝置效果不是很穩(wěn)定,按楊總安排,跟蹤二個月,評估推廣各線使用,還需進一步跟著驗證。

2.4 在質量管理上,為了避免下工序差錯,分廠制定生產過程質量三方確認管理規(guī)定,落實完善內部質量考核機制,確保質量有效的運行。隨之,推出鍛造車間領導周重點關注執(zhí)行情況記錄,和pdca質量循環(huán)管理等系列。以上管理規(guī)定的實施更好的保證質量正常運行。

2.5 優(yōu)化圓錐型號工藝,積累豐富調試經驗,自32020.32020型號投產上線,因調試經驗不足,延誤了生產周期。根據(jù)今年公司生產范圍擴延,圓錐型號在鍛造已是常態(tài)化。所以,工藝優(yōu)化,提高技能,嚴把質量,是質量管控的首要問題。

廠長助理年終工作總結 廠長助理的工作篇二

3.1 車間照明的改造。車間照明以前采用節(jié)能燈,雖然在電力上有所結余。但是,壽命和光線有所欠缺,今年6月車間采用led照明。其光線亮麗,壽命比以前延長3倍。

3.2設備外觀的變化。18年段車設備管理合并為一,在管理層次上邁上新的臺階,18年把從前五顏六色的設備統(tǒng)一顏色。給人們一種賞心悅目的感覺。

3.3 設備潤滑系統(tǒng)的改造。 鍛造是熱加工設備,要是設備不出故障,降低停臺率,必須潤滑到位,除2.3.8線主機壓力機為自動加油外,其余生產線均為手動加油。手動加油和自動加油注意區(qū)別為自動加油能夠分時間有序進行,根據(jù)這種潤滑原理,一廠設備科投入4.5萬元,把4.5.6線主機壓力機統(tǒng)一按裝自動加油裝置,把各生產線整經機,擴孔機統(tǒng)一更換手動加油器。通過設備潤滑的改造有效遏制故障率的上升,保證生產順利運行。

3.4離心泵和車間主氣管道改造。 潛水泵是各線提供加熱和設備冷卻的關鍵設備。因潛水泵故障率高,壽命短,更換不便的弊端。18年把4.5.8.和返修爐供水的離心泵全部改造完畢,并通過管道和水泵優(yōu)化設計,達到生產線水壓0.22kpa。同時,離心泵故障率降低,生產線停臺率隨之降低的效果。典型的事例可知,因水壓穩(wěn),冷卻效果好。17年可控硅消耗102個,18年消耗74個。直接節(jié)省近1萬元。特別今年7月對車間氣路主干道進行改造,徹底解決主管道漏氣現(xiàn)象,同時,排查生產線設備漏氣部位。在節(jié)氣能源上有新的收效。

3.5 硬件設施的改造 原七線是陳舊設備,故障率高,電器盡是大功率電機,在能源上浪費極大。員工是出工不出活。收入也不穩(wěn)定。為了扭轉這被動局面,分廠領導根據(jù)實情向公司申請設備更新升級。得到公司的同意。并共計投入204萬余元。經過2個月的酷暑奮戰(zhàn)。18年10月調試成功。并投產。用張廠長的話說,此條生產線的生產能力對fag產品型號幾乎覆蓋。也是為鍛造產品的質量,生產保駕護航。

3.6 3#返修爐的恢復 質量是企業(yè)的生命。在返修鍛件這塊領域,有著完善的作業(yè)管控,必須經溫度監(jiān)控方可進行。3#返修爐因種種原因,停滯。給小線型號返修帶來隱患。為了扭轉這一怪相。杜絕違規(guī)返修這一現(xiàn)象。11月進行恢復3#返修爐。投資4.5萬元重新規(guī)劃中頻電源柜。12月完工使用。3#返修爐的恢復威哥生產線返工品在質量方面提供可靠的保證。

廠長助理年終工作總結 廠長助理的工作篇三

1.1生產噸位完成情況: 2020年1-12月合計完成噸位10753噸。2020年1-12月合計完成9556噸。同比17年增長11.1%。 沒有完成去年計劃12000噸計劃。

1.2 萬元產值電耗統(tǒng)計:2020年1-11元累計消耗724.1萬度。平均電耗736度。同比指標840度/噸低12.4%,和17年上升8.37%。

1.3 萬元產值物耗統(tǒng)計:2020年1-11月累計消耗210.4萬元。平均每噸消耗213.9元。比指標低316元/噸低32.3%和17年同比上升21%。

1.4萬元產值不良品損失統(tǒng)計:2020年1-11月不良品損失萬元產值平均55.5元。比指標低33.9%。

1.5 噸位工作統(tǒng)計:2020年1-11月車間合計開資373653元。平均開資420.1元/噸。和指標持平。同比17年超支11.1%。

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